VT230S變頻器在尼龍紡絲中的應(yīng)用
發(fā)布時間:2019-07-13 17:17:41來源:
隨著輪胎市場的發(fā)展,用戶對輪胎中的骨架材料簾子布的要求逐漸提高。根據(jù)市場需要,筆者對原有的紡絲系統(tǒng)進行了改造,以滿足生產(chǎn)增速、高強力工業(yè)絲等的試驗要求。在該系統(tǒng)的改造中,筆者首次采用通用型變頻器作為牽伸電機的電源裝置,代替原有的專用型變頻器,使用效果良好。
2系統(tǒng)分析原紡絲變頻器系統(tǒng)采用日本明電舍紡絲專用型VT630變頻器,它由電源分支盤、順變換盤(整流盤)、1G變頻器盤、2G變頻器盤、3G變頻器盤組成,1G、2G、3G變頻器通過MCC(控制中心)控制柜分別為2個區(qū)段12錠1G、PR、2G、3G電機供電;制動回路采用單獨制動電源;所用電機為永磁同步電機,由現(xiàn)場按鈕控制MCC控制柜內(nèi)接觸器來實現(xiàn)每錠1G、PR、2G、3G牽伸電機的硬啟動。
改造后VT230S變頻系統(tǒng)(如所示)是由紡絲現(xiàn)場1G、PR、2G、3G按鈕分別控制單臺變頻器的啟動和停止,電機采用軟啟動運行方式。
伸電機運行中轉(zhuǎn)速相差較大,在牽伸作用下1G、2G電機容易處于發(fā)電狀態(tài),特別是當(dāng)1G或2G電機突然停止時會引起變頻器直流過電壓而跳閘,甚至導(dǎo)致變頻器整流元件燒壞,因此將三臺VT230S變頻器內(nèi)部直流母排并聯(lián)以實現(xiàn)回饋能量的吸收,三臺變頻器主回路共用一個電源開關(guān),禁止單獨停送電。
為防止控制中心按鈕信號受電磁干擾引起變頻器誤動作,變頻器采用二線控制模式,控制回路增加了中間繼電器KA1、KA2、KA3分別控制1G、2G、3G變頻器的啟、停。
變頻調(diào)速器的安裝、調(diào)試及維護。
為滿足現(xiàn)場快速制動需要,特增加大功率外置DBR(直流制動單元),以防止快速停車制動時直流母排回饋電壓過高。
根據(jù)1G、2G、3G變頻器軟啟動輸出電流測定結(jié)果,3G變頻器選用THYFREC-VT230S-015H型,比較大輸出電流為31A 1G、2G變頻器功率選用雖然可以小一些,但考慮三臺變頻器直流母排并聯(lián),整流器件應(yīng)匹配,所有三臺變頻器均選用同一型號。
當(dāng)變頻器故障時,變頻器端子FA、FB、FC輸出開、閉信號,用于停車和故障指示。
3調(diào)試中的故障現(xiàn)象及對策2G、3G電機試運行過程中,電機轉(zhuǎn)速有失步現(xiàn)象發(fā)生,逐漸調(diào)節(jié)參數(shù)A02(轉(zhuǎn)矩提升)從3.7至4.5后現(xiàn)象消失。但此參數(shù)的提高會引起電機啟動電流快速上升而導(dǎo)致變頻器過流跳閘。
調(diào)試中發(fā)現(xiàn)3G變頻器頻繁發(fā)生“過負(fù)荷”跳閘現(xiàn)象,根據(jù)觀察對啟動電流的比較大值B00-6(電機額定電流設(shè)定)進行調(diào)整,并將B18 *0(過流限制)從150調(diào)至250后正常。此參數(shù)應(yīng)與變頻器額定輸出電流相匹配,否則易引起變頻器過流跳閘。
3G電機減速停車時間設(shè)定低于5秒時,電機不能按時停車,經(jīng)查系直流母排回饋電壓過高造成變頻器停車減速時間自我限制,結(jié)合現(xiàn)場操作要求,將減速停車時間(A01 -1參數(shù))調(diào)整為8秒可以正常停車。
在現(xiàn)場啟動變頻器時,多次引起上級主電源漏電開關(guān)動作,經(jīng)查為控制盤內(nèi)電源零、地混用,而220V控制電源直接取2005中國工業(yè)以太網(wǎng)發(fā)展論壇將于10月18-19日在上海舉行,敬請關(guān)注!
Forum熱點i論云現(xiàn)場自地線未通過漏電開關(guān),后選用380/220V變壓器作為該系統(tǒng)控制電源。因變頻器工作中存在大量高次諧波且線路較長,所有主回路中有一定電容電流存在,該系統(tǒng)原設(shè)計選用主電源漏電開關(guān)動作電流為30mA(民用型),易引起誤動作,改用200mA(工業(yè)用)后主電源漏電開關(guān)誤動作現(xiàn)象消失。
4系統(tǒng)性能評價本系統(tǒng)為非成套專利設(shè)備且省去了專用整流環(huán)節(jié),成本低;系統(tǒng)具有各種保護功能,提高了系統(tǒng)運行的可靠性,減少了故障率,降低了維修費用。
本系統(tǒng)由一臺變頻器軟啟動帶動一對電機運行的方式,使控制更加方便,簡化了系統(tǒng)流程,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性,為試驗工藝參數(shù)的調(diào)整提供了便利的條件。電機可以在設(shè)置好的V/F曲線上平滑的啟動、調(diào)速、制動,減少了啟動時的電流沖擊,減少了對電網(wǎng)系統(tǒng)及電機的影響。
變頻器操作面板VT230-OP1實現(xiàn)了人機對話,運行狀態(tài)和參數(shù)一目了然,除了一般的頻率、電流、電壓外,還能監(jiān)視電機轉(zhuǎn)矩、輸出功率、累計運行時間等20多種數(shù)據(jù),能夠自動診斷異常部位的故障情況,記錄比較近發(fā)生的幾次故障及故障時的運行參數(shù),為分析系統(tǒng)故障原因提供。
該變頻器用IGBT作為開關(guān)器件,具有波形好,效率高,噪音低,體積小,壽命長的優(yōu)點。在控制方式上采用先進的磁通矢量控制和V/F控制。特別是在恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載情況下,過載能力達到額定電流的150%(1分鐘),非常適合永磁同步電機啟動。另外該變頻器還具有轉(zhuǎn)差補償、計算機接口、PLC編程等多種優(yōu)點。
5結(jié)語該系統(tǒng)投入使用半年來運行良好,應(yīng)用的成功改變了原紡絲電氣系統(tǒng)只能采用專用變頻器的歷史,證明了通用變頻器經(jīng)過改造后可替代原有的專用變頻器,為以后紡絲變頻系統(tǒng)改造提供了新思路。